
球磨机磨头漏料的改进
我公司水泥厂生料磨自2000年3月投产以来,磨头一直存在漏料现象,最多的时候每班有十几平车,不仅影响环境,而且增加工人的劳动强度,也影响到轴承的润滑,虽然经过多次处理,但效果不尽如意。于是我们查阅了许多相关资料,对结构进行认真分析,找到了漏料原因。
1、磨头磨料分析
原结构如图1所示产。图1中B处有0.4mm左右的间隙,有少量的物料被挤出,A处由于入料管和球磨机之间存在相对转动,有一定间隙,大多数物料从此漏出。原图1中进料管为直角,物料只有在形成自然斜面后才沿斜面进入螺旋。由于物料之间的摩擦系数大于物料与钢板之间的摩擦系数,使得物料进入螺旋的速度减小,很多情况下靠后面的物料挤压前面的物料,这样易造成进料不畅,影响球磨机产量和通风。
2、改进措施
具体的改造有5点,如图2所示。
(1)加焊挡料替罪羊可以避免物料直接作用于B处。
(2)在如图2所示加石棉垫3密封,以避免物料从此漏出。
(3)将原结构的压盖改为带密封槽的结构,内槽装毛毡,外槽用黄油密封。当黄油缺少时,可以用油枪或油杯注油。
(4)将进料管直角改为斜面(用钢板焊结)可以减少物料下滑过程中的阻力,增加物料的冲击力。斜管有一缺点就是斜面易磨损,需定期更换。
(5)将进料管在原基础上加长30mm,使多数物料直接进入螺旋内,减少物料在C处的堆积。
3、改造后的效果
通过改造,磨头漏料现象基本杜绝,车间环境大大改善,工人的劳动强度降低,球磨机产量和质量也有所提高。